site logo

ອຸປະກອນເຮັດຄວາມຮ້ອນ induction ຄວາມຖີ່ລະດັບປານກາງສາມາດເລີ່ມຕົ້ນໄດ້ແຕ່ສະຖານະການເຮັດວຽກຜິດພາດ. ວິທີການແກ້ໄຂບັນຫາແລະຈັດການກັບມັນ?

ຄວາມຖີ່ລະດັບປານກາງ ອຸປະກອນຄວາມຮ້ອນ induction ສາມາດເລີ່ມຕົ້ນໄດ້ແຕ່ສະຖານະການເຮັດວຽກຜິດພາດ. ວິທີການແກ້ໄຂບັນຫາແລະຈັດການກັບມັນ?

(1) ປະກົດການມີບັນຫາອຸປະກອນສາມາດເລີ່ມຕົ້ນໂດຍບໍ່ມີການໂຫຼດແຕ່ແຮງດັນ DC ບໍ່ໄດ້ບັນລຸມູນຄ່າການຈັດອັນດັບ, ແລະເຄື່ອງປະຕິກອນ DC smoothing ມີສຽງ impulsive ແລະປະກອບດ້ວຍ jitter.

ວິເຄາະແລະຈັດການກັບການປິດການສະຫນອງພະລັງງານຄວບຄຸມ inverter, ເຊື່ອມຕໍ່ການໂຫຼດ dummy ກັບຜົນຜະລິດຂອງຂົວ rectifier, ແລະການສັງເກດການອອກ waveform ຂອງຂົວ rectifier ກັບ oscilloscope ໄດ້. ມັນສາມາດເຫັນໄດ້ວ່າສາເຫດຂອງການຂາດໄລຍະໃນຮູບແບບຄື້ນຜົນຜະລິດຂອງຂົວ rectifier ອາດຈະເປັນ: ການໄຫຼຂອງກໍາມະຈອນເຕັ້ນໄປຫາການສູນເສຍ; ຄວາມກວ້າງຂອງກໍາມະຈອນຂອງ trigger ແມ່ນບໍ່ພຽງພໍແລະຄວາມກວ້າງແມ່ນແຄບເກີນໄປ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ພະລັງງານ trigger ບໍ່ພຽງພໍ, ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ thyristor ໄດ້ຖືກ switched ແລະປິດຕະຫຼອດເວລາ; ກຳນົດເວລາຂອງກຳມະຈອນຂອງວົງຈອນກະບອກກຳມະຈອນສອງເທື່ອບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ກຳມະຈອນທີ່ສົມບູນຂາດໄປ;

(2) ປະກົດການບັນຫາອຸປະກອນສາມາດເລີ່ມຕົ້ນໄດ້ເປັນປົກກະຕິແລະກ້ຽງ, ແລະໃນເວລາທີ່ພະລັງງານເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງມູນຄ່າສະເພາະໃດຫນຶ່ງ, ການປ້ອງກັນ overvoltage ຫຼື overcurrent ແມ່ນສະຫນອງໃຫ້.

ການວິເຄາະແລະການປຸງແຕ່ງແມ່ນແບ່ງອອກເປັນສອງຂັ້ນຕອນເພື່ອຊອກຫາສາເຫດຂອງຄວາມຜິດ: ທໍາອິດແລ່ນອຸປະກອນທີ່ບໍ່ມີການໂຫຼດແລະສັງເກດເຫັນວ່າແຮງດັນສາມາດຖືກຍົກຂຶ້ນມາເປັນມູນຄ່າການຈັດອັນດັບ; ຖ້າແຮງດັນບໍ່ສາມາດຖືກຍົກຂຶ້ນເປັນມູນຄ່າການຈັດອັນດັບແລະການປ້ອງກັນ overcurrent ຢູ່ໃກ້ກັບຄ່າທີ່ແນ່ນອນຂອງແຮງດັນຫຼາຍຄັ້ງ, ນີ້ອາດຈະເປັນຕົວເກັບປະຈຸຄ່າຕອບແທນຫຼືແຮງດັນຂອງ thyristor ທົນບໍ່ພຽງພໍ, ແຕ່ມັນບໍ່ໄດ້ຖືກປະຕິເສດ. ວ່າມັນເກີດມາຈາກບາງສ່ວນຂອງວົງຈອນ. ຖ້າແຮງດັນສາມາດເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງມູນຄ່າທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບ, ອຸປະກອນສາມາດຖືກໂອນໄປສູ່ການປະຕິບັດການໂຫຼດຫນັກແລະສັງເກດເຫັນວ່າມູນຄ່າໃນປະຈຸບັນສາມາດບັນລຸມູນຄ່າການຈັດອັນດັບ; ມັນບໍ່ສາມາດຖືກຍົກຂຶ້ນມາເປັນມູນຄ່າທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບ, ແລະການປົກປ້ອງ overcurrent ແມ່ນຢູ່ໃກ້ກັບມູນຄ່າທີ່ແນ່ນອນຂອງປະຈຸບັນຫຼາຍຄັ້ງ. ນີ້ອາດຈະເປັນການແຊກແຊງຂະຫນາດໃຫຍ່ໃນປະຈຸບັນ. ເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດຕໍ່ການແຊກແຊງຂອງພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າຂອງຄວາມຖີ່ຂະຫນາດກາງແລະກະແສໄຟຟ້າຂະຫນາດໃຫຍ່ໃນສ່ວນຄວບຄຸມແລະສາຍສັນຍານ.