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如何改造感應熔煉爐更節能?

如何改造感應熔煉爐更節能?

A. 情況 2噸感應熔煉爐 改造前:

1。 “ 2噸感應熔煉爐 配備1500Kw,要求熔煉溫度1650度,設計熔煉時間1小時以內。 實際熔化時間接近2小時,與原設計相差甚遠。

2、逆變晶閘管燒毀嚴重,甚至整流晶閘管經常損壞。

3.兩個電容有鼓肚現象

4.反應器的噪音很大

5、新爐燒製後啟動困難

6、水冷電纜經測試,長度不合理,有壓死、彎折現象。

7、冷卻系統水溫超過55度

8、冷卻系統管路嚴重老化

9、供電進水管路大於回水管路,造成冷卻水流量不良

B、2噸感應熔煉爐改造內容:

1、更換整流晶閘管和逆變晶閘管,提高晶閘管的耐壓和過流值,增加晶閘管的導通角。

2、將原中頻電源的直流電壓從680V提高到800V,直流電流從原來的1490A提高到1850A,保證感應熔煉爐的輸出功率達到1500Kw的設計值。

3、提高感應熔煉爐的有效功率,大大提高功率因數,從而提高變壓器的利用率,降低無功功率損失。

4、更換鼓包電容,增加電容排列,減少銅排和電容產生的熱量。

5、佈置電抗器,加強電抗器線圈,降低線圈振動引起的噪音

6、清洗更換電源櫃內部水路,增加回水管路,大大提高熔爐冷卻效果。 燒焦現象基本消除。

7、增加水冷電纜的長度,保證在熔爐翻轉的整個過程中水冷電纜不會彎死,保證電纜的冷卻效果

C. 轉化效果 2噸感應熔煉爐:

1、2噸感應熔煉爐熔煉溫度1650度時,單爐熔煉時間為55分鐘,比改造前快了近1倍。

2、冷卻循環水溫度降低10度,正常使用時水溫42度左右。

3、改造後半年無燒矽現象,中頻電源噪聲大大降低。

4、更換水冷電纜後,無死彎現象,水冷電纜冷卻正常。